降低PROTOS-M8卷接机接收鼓轮掉烟支故障频次.docx
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1、降低PROTOS-M8卷接机接收鼓轮掉烟支故障频次作者:郭江陈卿杨淼来源:中国科技纵横2020年第12期图1 MAX接收鼓轮掉烟支故障因果图图2改进前烟槽接触面结构图一81.08_图3改进后烟槽接触面结构图图6改进前堵头零4提速前、提速后、改进后、目标值收鼓轮掉烟支故障次数对比图图9提速前、提速后、改进后、目标值收鼓轮掉烟支故障次数对比图摘要:本次改进针对超高速卷烟机接收鼓轮活动爪,活动爪上设有烟条段的烟槽,增加 包裹烟条的接触面,增大了摩擦力,减少因惯性产生向前的滑动,减少烟条段错位掉落;且在 活动爪上设置更大的吸风通道与吸风孔,保证了活动爪调整运动状态时有足够吸力,使烟条段 不易掉落,并且
2、在活动爪端头处增加螺纹堵头,提高清洁吸风通道与吸风孔的工作效率。关键词:卷接机;接收鼓轮;掉烟支;改进中图分类号:TS43文献标识码:A文章编号:1671-2064 (2020) 12-0124-021存在问题HAUNI公司设计生产的PROTOS-M8超高速卷烟机,其额定生产能力为20000支min, 是当今世界最快、最先进的卷烟生产设备。杭州卷烟厂“十二五”技改期间,共引进5台该型号 设备,如今已成为卷包车间的主要生产设备。2017年,杭州卷烟厂PROTOS-M8超高速卷烟机取得平均生产效率88.1%的优异成绩, 2018年,车间计划通过设备改造、制度创新等手段,将PROTOS-M8超高速卷
3、烟机的年平均 生产效率提升至90%以上,为争取设备效率行业第一而努力。为了达到设备生产效率提升的目 的,车间提出PROTOS-M8超高速卷烟机生产速度提升计划,要求设备正常运转速度不得低于 19000支/min。而当时设备平均生产速度为18280支min,部分机台速度长期低于18000支 mino PROTOS-M8超高速卷烟机生产速度提高,带来PROTOS-M8卷接机MAX接收鼓轮掉 烟支故障频次明显增加,MAX接收鼓轮掉烟支故障主要表现为:轻度故障会导致卷烟纸褶皱 质量缺陷率大幅升高;严重故障会导致烟支掉落,引发设备停机或严重质量问题。所以, PR0T0S-M8卷接机MAX接收鼓轮掉烟支故
4、障频次偏高,造成设备稳定性下降与卷烟纸外观 质量缺陷升高,已经成为车间影响生产效率的重要因素,该问题亟待解决。2原因分析接收鼓轮:主要功能是同步接收由SE蜘蛛爪传递的两道双倍长烟条段,以线性方式传递 给输入鼓轮。接收鼓轮主要由活动爪与固定爪组成。(1)接收过程中,活动爪与固定爪呈水平状态,活动爪接收SE后道烟条,固定爪接收 SE前道烟条,接收从SE转交呈水平状态的两道烟条。(2)输出过程中,活动爪呈线性分布 于固定爪的圆面上,将两支烟条整理呈先后两次传递的烟条,为后期烟条及烟支的线性传递的 实现提供基础。(3)接收鼓轮为MAX后续线性传递提供基础的特性,必须使用较为复杂的 运动形式,存在较多的
5、运动形式转换,相对运动复杂,精度要求较高。(4) MAX接收鼓轮掉 烟支故障:是指SE刀盘切割后形成的烟条段,从SE蜘蛛抓转交给输入鼓轮开始,到接收鼓 轮将烟条传递到输入鼓轮的过程中,相邻两鼓轮间烟支(烟条段)无法精确、稳定的传递,轻 微错误会导致卷烟表面有明显褶皱缺陷,严重错误会导致烟支(烟条段)掉落、碾轧、停机现 象,严重影响产品质量与设备效率。我们以烟条形成流程为研究基础,根据现场调研以及操作工反馈信息为形式,使用烟条生 产流程图为研究方向,应用头脑风暴法从“人、机、料、法、环、测”六个方面出发,对造成烟 条段掉落进行原因分析。列出一系列可能产生缺陷的因子,如图1所示。经过小组讨论以及研
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